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制作柱塞潤滑裝置 降低運行成本

返回列表發(fā)布日期:2019-10-15 09:21:53    |    

    一、概述
    注水泵是轉(zhuǎn)油站的重要設備之一。我站采用5S125-42/16-T高壓往復泵注水,隨著運轉(zhuǎn)時間的增加,注水泵頻繁發(fā)生故障,設備的維護頻率和費用增加。

    配件消耗量大的主要原因是柱塞磨損嚴重和密封填料使用壽命短。為了降低運行維護成本,我們通過對高壓往復注水泵工作原理的研究,有針對性地設計了柱塞潤滑裝置,來解決頻繁更換注水泵柱塞的問題。

    二、潤滑裝置的設計思路
    高壓往復注水泵故障率高有許多原因,比如柱塞密封填料發(fā)熱,柱塞容易受腐蝕,推桿骨架油封漏油等,需要頻繁更換密封填料、柱塞、排液閥等。給柱塞密封填料降溫和潤滑就是迫切需要解決的問題。

    注水泵柱塞是因摩擦而發(fā)熱,選用直接降溫的辦法可能效果不佳,我們決定采用廢機油來直接潤滑柱塞,間接降溫。但是怎么控制廢機油的用量又是一個新問題,最后我們想到了用滴漏的辦法。首先用較厚的鐵皮做了一個集油箱;然后選用一根鋼管將其兩頭封閉,在鋼管上鉆五個小孔,為了保證油滴能滴落在每個柱塞上,測量好所用鋼管的長度和每個孔之間的距離是最重要的;最后把油箱和鋼管固定在注水泵上,并用一根軟管連接油箱和鋼管。需要注意的是,固定鋼管時小孔要向下對準柱塞,在油箱和鋼管一定位置處焊接出油口,保證機油能順利進入鋼管中,也可以在油箱上做一個液位計,方便使用。

    三、應用效果
    這套潤滑裝置經(jīng)過4個多月的使用,取得了明顯的效果。以前密封填料更換周期是15天左右,現(xiàn)在用集油箱中的油不斷潤滑柱塞,密封填料更換周期延長了2個多月,柱塞更換周期延長了3個多月。

    四、效益評價
    我站使用的索寶芳綸密封填料每千克880元,柱塞每根760元。

    改造前的2008年,5臺高壓往復注水泵使用密封填料60kg,柱塞94根,兩項成本為:(60×880)+(94×760)= 124240(元)

    2010年加裝集油箱后的1?9月份,使用密封填料19kg, 柱塞15根,共消耗材料成本:(19×880)+(15×760)= 28120(元)

    高壓注水泵故障率的降低,不僅降低了成本,而且有效降低了維修人員的勞動強度,縮短了維修人員在噪音環(huán)境下工作的時間,也激發(fā)了維修人員技術革新的熱情。

 

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