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火力發(fā)電廠鍋爐渣水零排放的管理與實(shí)踐

返回列表發(fā)布日期:2019-02-16 11:15:56    |    

本文中心思想是 : 鍋爐渣水由于運(yùn)行中含灰量漸增及外排導(dǎo)致系統(tǒng)水耗偏高,通過鍋爐渣水零排放的管理與改造實(shí)踐,在降低除渣外排水耗的同時(shí),充分利用廠內(nèi)化學(xué)設(shè)備對(duì)外排水進(jìn)行統(tǒng)一處理、回用,為企業(yè)增加大量經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)消除了廢水排放對(duì)環(huán)境的污染。

我國火力發(fā)電企業(yè)占有很大的比重,同時(shí)火力發(fā)電廠是水資源消耗最大行業(yè)之一。隨著國家環(huán)保形式的日益嚴(yán)峻,火力發(fā)電企業(yè)的節(jié)水、減排工作成為重中之重。鍋爐除渣水系統(tǒng)水耗偏高的主要原因有:溢流水調(diào)節(jié)過大、水蒸發(fā)量高以及含渣廢水外排等,不但造成水資源的浪費(fèi),而且存在很大的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn),因此對(duì)鍋爐渣水系統(tǒng)改造的重點(diǎn)是節(jié)水及廢水不外排,提高渣水的回用率,運(yùn)行中精確控制渣水的補(bǔ)水及溢流。除渣水系統(tǒng)運(yùn)行由于含灰量較大,也應(yīng)對(duì)防系統(tǒng)管道、換熱器堵塞進(jìn)行控制。隨著電力企業(yè)廢水零排放和節(jié)能減排的要求,充分利用廠內(nèi)廢水,逐步實(shí)現(xiàn)廢水的階梯利用,成為火電企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展之路。
1 設(shè)備簡介及存在的問題
1.1 除渣工藝流程及設(shè)備簡介
國華定州電廠一期兩臺(tái)機(jī)組采用 SG-2008/17.47-M903 單爐膛Π型亞臨界鍋爐,采用水力連續(xù)固態(tài)排渣。刮板撈渣機(jī)溢流水排入除灰循環(huán)水池,由除灰循環(huán)水泵送至高效濃縮機(jī)進(jìn)行回收處理。除渣回收水的處理和再利用是采用高效濃縮機(jī)和回收水池。高效濃縮機(jī)可將廢水中的塵粒絕大部分沉淀下來,經(jīng)沉淀下來的淤積灰漿,由排漿泵定期排入刮板撈渣機(jī),沉淀后的清水自流入回收水池?;厥账刂械乃?,即為除渣供水泵及高壓供水泵供給,用于刮板撈渣機(jī)冷卻密封等用水。為了保證刮板冷卻水溫度,在除渣供水泵出口設(shè)板式換熱器,以將回收水進(jìn)一步冷卻,板式換熱器冷卻用水來自公用水系統(tǒng),冷卻水回水排入回收水池,以作為回收水池補(bǔ)充水,回收水池溢流水排入主廠房集水坑。
1.2 除渣水系統(tǒng)存在的主要問題
(1)撈渣機(jī)除渣水循環(huán)運(yùn)行中隨著運(yùn)行周期延長,水中的灰渣濃度大量增加,為防止換熱器及除渣水泵堵塞,水池中的含灰水大量溢流且沒有綜合利用,無法實(shí)現(xiàn)灰水的零排放,同時(shí)外排會(huì)造成環(huán)境污染。
(2)灰水遺留外排,加之撈渣機(jī)內(nèi)灰渣攜帶及蒸發(fā),同時(shí)為保證撈渣機(jī)水溫低于 60℃的要求,需要對(duì)撈渣機(jī)進(jìn)行大量的補(bǔ)水,導(dǎo)致渣水系統(tǒng)水耗增加。
為消除渣水系統(tǒng)運(yùn)行中存在的主要問題,實(shí)現(xiàn)廢水的綜合利用,并結(jié)合電廠現(xiàn)有污水處理系統(tǒng)、撈渣機(jī)除渣水系統(tǒng)進(jìn)行改造。

2 除渣水系統(tǒng)改造實(shí)踐
2.1 改造方案
除渣水系統(tǒng)改造的目的是充分利用廠內(nèi)污水處理設(shè)備實(shí)現(xiàn)除渣溢流水的回收和再利用,節(jié)約用水,實(shí)現(xiàn)一期兩臺(tái)機(jī)組的除渣廢水無外排;將經(jīng)懸浮物處理過后的渣水溢流水回收至化學(xué)鍋爐廢水處理池,進(jìn)行統(tǒng)一處理回用;增加渣水溢流水收集及處理系統(tǒng),并實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化運(yùn)行,提高系統(tǒng)的安全運(yùn)行可靠性,改造的方案如下(圖1)。
(1)新建溢流水收集水池,1#爐外排水通過重力自流進(jìn)入原水池,2#爐外排水需要新建收集池收集外排水。收集池內(nèi)設(shè)有雷達(dá)液位計(jì)監(jiān)測池內(nèi)水位,控制池內(nèi)泵的啟停,通過液位控制將收集到的溢流水打至 1號(hào)爐溢流水的原水池。
(2)原水池內(nèi)設(shè)有雷達(dá)液位計(jì)監(jiān)測池內(nèi)水位,控制池內(nèi)泵的啟停。通過液位控制將原水池內(nèi)的溢流水收集水提升至懸浮物去除裝置,深度去除懸浮物,出水進(jìn)入產(chǎn)水箱。
(3)產(chǎn)水箱出水由供水泵將處理達(dá)標(biāo)的外排水提升至化學(xué)車間。產(chǎn)水箱內(nèi)設(shè)置雷達(dá)液位計(jì)監(jiān)測池內(nèi)水位,控制池內(nèi)供水泵的啟停。懸浮物去除裝置配套有反洗水泵及反洗風(fēng)機(jī)。反洗后的廢水排入廢水箱內(nèi),廢水箱出水由泵提升到 1#、2#爐撈渣機(jī)進(jìn)行脫水,脫水后的污泥外運(yùn)。除渣系統(tǒng)外排水懸浮物含量低于 70mg/L。
2.2 主要設(shè)備性能
懸浮物去除裝置(參數(shù)見表1)是一種結(jié)構(gòu)先進(jìn)、性能優(yōu)良的壓力式過濾設(shè)備,采用一種新型的束狀軟填料,濾料直徑可達(dá)幾十微米甚至幾微米,并具有比表面積大,過濾阻力小等優(yōu)點(diǎn),解決了粒狀濾料的過濾精度受濾料粒徑限制等問題。微小的濾料直徑,極大地增加了濾料的比表面積和表面自由能,增加了水中雜質(zhì)顆粒與濾料的接觸機(jī)會(huì)及濾料的吸附能力,從而提高了過濾效率和截污能力。
2.3 改造效果分析(表2)
通過現(xiàn)場設(shè)備安裝及調(diào)試,新增渣水溢流水處理設(shè)備最大處理量達(dá)到130t/h,DCS 顯示系統(tǒng)運(yùn)行正常,啟動(dòng)、停止、報(bào)警及液位顯示正確,聯(lián)鎖正常。經(jīng)系統(tǒng)連續(xù)試運(yùn)行產(chǎn)水達(dá)標(biāo),懸浮物由原水的 485mg/L下降至 55mg/L。
3 節(jié)水量分析
機(jī)組正常運(yùn)行期間,每臺(tái)機(jī)組渣水系統(tǒng)的正常溢流量為30 ~40t/h,若機(jī)組年運(yùn)行按 7000h 計(jì)算,則一期機(jī)組每年實(shí)現(xiàn)渣水回收水=(30-40)t/h×7000h×2 臺(tái) =(42-56)×10 4 t,為企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益。
4 結(jié)語
除渣水系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行是保證鍋爐安全運(yùn)行的重要環(huán)節(jié),由于耗水量大,所以進(jìn)行渣水系統(tǒng)改造必須系統(tǒng)、全面地考慮,不能只重視節(jié)能降耗,還應(yīng)注重安全運(yùn)行。此次改造增加的集水池、過濾裝置及控制系統(tǒng),不但實(shí)現(xiàn)了廠內(nèi)除渣溢流水的綜合回用,同時(shí)也提高了渣水系統(tǒng)運(yùn)行可靠性。通過此次改造降低了發(fā)電能耗,消除了廢水排放對(duì)環(huán)境的污染,也為企業(yè)增加了經(jīng)濟(jì)效益。

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